摇臂钻床控制电路的改造探讨 -管理资料

管理资料 时间:2019-01-01 我要投稿
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    本论文是研究机械加工中常用的Z3040X16型摇臂钻床传统电气控制系统的改造问题,旨在解决传统继电器—接触器电气控制系统存在的线路复杂、可靠性稳定性差、故障诊断和故障排除困难等难题,

摇臂钻床控制电路的改造探讨

。由于可编程控制器(以下简称PLC)电气控制系统与继电器—接触器电气控制系统相比,具有结构简单,编程方便,调试周期短,可靠性高,抗干扰能力强,故障率低,维护方便,对工作环境要求低等一系列优点。因此,本论文对Z3040X16型摇臂钻床电气控制系统的改造,将把PLC控制技术应用到改造方案中去,大大提高了摇臂钻床的工作效率,也进而为公

    摇臂钻床适用于单件或批量生产带有多孔的大型零件的孔加工,是一般机械加工车间常用的机床。由于其原有控制系统采用继电器——接触器控制方式,电路接线复杂,触点多。经过长期使用后,各个地方的接线老化,造成故障率高,故障排查困难,常常影响企业的正常生产。由于PLC具有可靠性高,环境适应性强,使用方便,维护简单等优点。因此,利用PLC对摇臂钻床的继电器控制电路进行改造,有助于提高设备的可靠性、使用率。

    1 Z3040X16型摇臂钻床的电气控制

    (1)采用3台电机进行拖动,主电机M1(4.0kW),摇臂松夹电机(2.2 kW),摇臂上下电机(2.2 kW),3台电机均是小功率电机,均采用直接启动控制。

    (2)控制电路中设有主电机启动/停止,此控制未进入PLC,直接采用的启动和停止按钮进行控制的,由于此电路中未有任何连锁控制,无需进入PLC中进行控制,既节约了I/O点,又减少了故障排查点。

    (3)摇臂升/降动作按照“摇臂松开—升/降—摇臂夹紧”顺序进行,由摇臂松开行程开关SQ2与夹紧行程开关SQ3来控制。在摇臂夹紧前,由时间继电器KT1延时1~3s后再夹紧。

    (4)立柱和主轴箱的放松、夹紧可以单独操作,也可以同时进行,由转换开关SA、松开按钮SB5和夹紧按钮SB6来控制,

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摇臂钻床控制电路的改造探讨》(https://www.unjs.com)。利用时间继电器KT2的断电延时断开触点、KT3的通电延时闭合触点,实现电磁铁YA1、YA2相对于液压泵电机接触器提前吸合、延时断开的控制。

    (5)主电机M1和液压泵电机M3分别设有热继电器FR1、FR2作长期过载保护。

    2 PLC选择

    2.1 确定I/O点数

    在改造中尽可能保留系统原有的控制功能,以便能达到摇臂钻最好的工作效果,发挥其最大的工作效率,根据原有的控制电路来计算I/O点数。其中:按钮6个(考虑节约点数,有两个未进入PLC),行程开关4个,即实际输入点数为8个;接触器5个(考虑节约点数,有一个未进入PLC),中间继电器1个,即实际输出点数为5个。

    2.2 选择PLC机型

    根据确定的I/O点数,选择德国西门子公司生产的S7-200系列产品。此PLC的型号为CPU222——6ES7 212-1BB23-0XB0,输入点数为8个,输出点数为6个,继电器输出,使用电源为85至264VAC(47至63Hz)。

    3 改造中必须要注意的几个问题

    (1)选择PLC机型时,要考虑低价格,高性能。

    (2)原有继电器控制电路比较复杂,如线路老化后,故障点太多,不便查询,而利用PLC控制时,不但大大提高了摇臂钻床电气控制系统的可靠性和抗干扰能力,而且大大简化和减少了维修维护的工作量,使用效果良好。

    4 结束语

    利用PLC对摇臂钻床控制系统进行改造后,大大简化了控制线路,维护起来十分方便,而且降低了设备运行的故障率,大大提高了设备运行的稳定性及使用率。我厂的电气维护人员尝到了甜头,要不以前一提到维修摇臂钻床,就是一头污水,无从下手,自从改造完成后,再也没遇到此类问题,摇臂钻床再也没出现过影响生产、停滞状态的情况。建议摇臂钻床的生产厂商,也应该一改往常的设计思路,避免以后在生产过程中出现类似的问题。

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